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真(zhēn)空氣氛爐(lú)煉鋼造渣製度的特點

2021-12-24  瀏覽:1050次

  在(zài)實際的煉鋼過程中,一方麵,渣中鐵氧(yǎng)化物總含(hán)量的升(shēng)高,真空氣氛爐會引起對於渣起泡所必需(xū)的碳氧化(huà)物析出量增多;而另一方麵,渣的(de)氧化度提高會降(jiàng)低渣的黏度(dù),這就損壞了泡沫的穩定性,從而降低熔融物能量傳遞程度,增加電的消耗,延長熔煉時間。渣的總(zǒng)氧(yǎng)化(huà)度的(de)適宜值(zhí)是23%~26%,通常情況下,隨著三氧化二(èr)鐵含(hán)量增(zēng)加(jiā),起泡係數(shù)降低。同(tóng)時(shí),氣氛爐渣中氧化鐵含量越(yuè)少,三氧化二鐵含量對降低起泡係(xì)數的作用越大(dà)。

  此外,研究人員發(fā)現,在100%使(shǐ)用廢鋼的情況下,起泡係數較(jiào)低,低起泡係數會促進(jìn)鋼(gāng)水(shuǐ)的強烈氧化。此外,三氧化(huà)二(èr)鐵的含量在熔煉的某些(xiē)時期(qī)可達到35%。真空氣氛爐在這種情(qíng)況下,噴入熔池消(xiāo)耗的碳粉絕大(dà)部分不是用在降低渣的氧化度上,而是用在維持鐵水的繼(jì)續氧化上。這可以從氣泡(pào)形成的(de)不穩定、電極消耗增加、渣量增加、冷卻水箱過熱、電耗上升和熔煉周期延長等現象反映出來。而(ér)在使用75%廢鋼(gāng)和25%鐵水的情況下,盡(jìn)管采用不同(tóng)的操作類(lèi)型,進入過程的碳量也基本相同,但起(qǐ)泡係數基本上高出100%使用廢鋼時的兩(liǎng)倍,由此(cǐ)帶來的是渣過氧化減少,特(tè)別是(shì)在(zài)熔煉的前半(bàn)期,這證明了金(jīn)屬熔(róng)池中碳(tàn)的正麵作(zuò)用。遺憾(hàn)的是,由於含碳粉料噴(pēn)入設備(bèi)沒有徹底完善,在熔煉的下半期,還不能(néng)保持(chí)渣的合適氧化度。

  真空(kōng)氣氛(fēn)爐熔煉從金屬液形成(chéng)開始(shǐ)到出鋼(在使用75%廢鋼和25%鐵水的情況下),加(jiā)強用(yòng)碳粉對熔融物的吹煉是克服目前困難的出路。

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文章(zhāng)內容來源於真空氣氛爐(lú)廠家:http://www.hnzhly.com/newsinfo/160.html


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